我的极品女教师_亚洲国产学生初高中女A_果冻传媒广告网站入口_亚洲AV无码A片在线观看_丰满人妻熟女色情A片

在線客服
熱線電話
手機(jī):18936757575
手機(jī):13915157170
手機(jī):18052362775
售后:13151342466
電話:0517-86951208
電話:0517-86856332
電話:0517-86997027
  
潘經(jīng)理  顧經(jīng)理

熱門關(guān)鍵詞:

磁翻板液位計(jì) 磁性液位計(jì) 磁性浮子液位計(jì) 磁翻柱液位計(jì) 磁浮子液位計(jì)

經(jīng)驗(yàn)文獻(xiàn) / _儀表知識

淺析某發(fā)電廠衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)節(jié)水及廢水綜合利用改造實(shí)例

發(fā)布時(shí)間:2019-09-26  發(fā)布作者:

[摘要] 針對淄博某發(fā)電廠現(xiàn)場存在的耗水量大、廢水排放不達(dá)標(biāo)、廢水綜合利用不徹底等問題,對水平衡優(yōu)化后,通過全廠采用高效節(jié)水措施和廢水綜合利用工藝,實(shí)現(xiàn)廢水的階梯利用、分類處理、分質(zhì)回用;從而保證全廠節(jié)水及廢水的綜合利用,較終實(shí)現(xiàn)廢水零排放。
火電廠作為工業(yè)用水和排水大戶, 如何在安全生產(chǎn)的前提下,充分利用現(xiàn)有水資源、實(shí)現(xiàn)節(jié)水減排和廢水綜合利用, 已成為我國火電廠面臨的緊迫任務(wù)。本研究結(jié)合淄博某電廠全廠節(jié)水及廢水綜合利用改造項(xiàng)目實(shí)例,分析了火力發(fā)電廠節(jié)水措施和廢水綜合利用工藝在具體工程實(shí)踐中的應(yīng)用,為火力發(fā)電廠節(jié)水及廢水綜合利用研究提供了一定的參考。
1 改造前全廠節(jié)水及廢水綜合利用狀況分析
1.1 改造前電廠取排水情況
淄博某電廠補(bǔ)給水水源全部來自大武水源地地下水。按用途和工藝流程分類,全廠取水用水主要由7 個(gè)分系統(tǒng)組成,分別是循環(huán)水系統(tǒng)、化學(xué)除鹽水系統(tǒng)、工業(yè)水系統(tǒng)、脫硫水系統(tǒng)、除渣及輸煤水系統(tǒng)、生活及消防水系統(tǒng)及其他系統(tǒng)(辦公樓制冷站冷卻水)。 所產(chǎn)生的污廢水主要有循環(huán)水排污水、脫硫廢水、含煤廢水、渣溢流水、工業(yè)廢水、生活污水、酸堿再生廢水、反滲透濃水、衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)反洗水等。
目前電廠取排水存在以下問題。
( 1 )取水、排水超過定額限制要求,排水水質(zhì)超標(biāo)。 目前,電廠取水量和排水量分別為 1 458 m 3 /h 和240 m 3 /h ,均超過取排水定額所規(guī)定的要求。 電廠外排廢水水質(zhì)需同時(shí)滿足《山東省小清河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》( DB 37/656 — 2006 )重點(diǎn)保護(hù)區(qū)域類標(biāo)準(zhǔn)及其修改單的要求, 即含鹽質(zhì)量濃度、 COD 、BOD 5 、氨氮、總氮、總磷分別不大于 1 600 、 50 、 10 、 5 、15 、 0.5 mg/L ,而電廠目前化學(xué)廢水、循環(huán)水排污水、渣水、煤水和生活污水外排,其含鹽質(zhì)量濃度超過排放限值 1 600 mg/L 的要求,無法實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
( 2 )水源水質(zhì)堿度高,循環(huán)水濃縮倍率低。 循環(huán)水補(bǔ)充水使用大武水源地地下水,堿度為 190~200mg/L ( CaCO 3 計(jì)),硬度約 375 ~400 mg/L ( CaCO 3 計(jì))。地下水堿度、硬度均較高,直接補(bǔ)入冷卻塔,限制了濃縮倍率的提高, 導(dǎo)致循環(huán)水補(bǔ)充水和排污水的水量變大,使電廠總?cè)∷、排水超過定額限制要求。
( 3 )除渣技術(shù)落后。濕除渣沒有設(shè)置渣水冷卻熱交換系統(tǒng),需補(bǔ)充大量的冷卻水來降低渣水溫度,從而滿足爐底密封水要求,使渣溢流水量大,水質(zhì)難以滿足排放要求。
( 4 )含煤廢水收集、處理不徹底。 二期煤場含煤廢水收集不完全,部分煤水通過雨水井外排;三期煤場煤水轉(zhuǎn)運(yùn)站污水池體積小, 滿足不了大量含煤廢水沉淀的需求。 二、 三期收集的煤水僅進(jìn)行簡單沉淀,不能滿足回用要求,煤水外排存在環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
( 5 )化學(xué)廢水未進(jìn)行分類回收、分質(zhì)回用。 目前化學(xué)除鹽水系統(tǒng)過濾衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)反洗水、反滲透濃水、陽陰混床再生水及化學(xué)取樣水、鍋爐排污水、精處理再生水統(tǒng)一收集到工業(yè)廢水處理系統(tǒng)處理后達(dá)標(biāo)排放,沒有進(jìn)行化學(xué)廢水分類回收、分質(zhì)回用。
( 6 )脫硫廢水處理系統(tǒng)衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)老化嚴(yán)重。電廠原有的脫硫廢水處理系統(tǒng)衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)損壞、腐蝕嚴(yán)重,無法正常恢復(fù)使用,出水水質(zhì)懸浮物高,感觀差。
1.2 改造前全廠水平衡
水平衡試驗(yàn)是做好電廠節(jié)水工作、 實(shí)現(xiàn)合理用水、科學(xué)管理的基礎(chǔ)。 通過試驗(yàn),可以掌握電廠用水現(xiàn)狀和各水系統(tǒng)用水量之間的定量關(guān)系, 把握節(jié)水工作的重點(diǎn),找出節(jié)水潛力,制定切實(shí)可行的用水、節(jié)水規(guī)劃方案。 所有試驗(yàn)的數(shù)據(jù)較終匯總成全廠水平衡圖,可以直觀地體現(xiàn)全廠耗水及排污實(shí)際情況。對于建立和完善全廠用水檔案、 實(shí)現(xiàn)全程用水分析及提高水的循環(huán)利用率均有切實(shí)可行的意義 〔 1 〕 。電廠在改造前對全廠水平衡進(jìn)行了重新測量,較終形成改造前實(shí)測水平衡圖,結(jié)果見圖 1 。
20190926103953.jpg
由圖 1 可知,改造前全廠水平衡存在以下問題。( 1 )循環(huán)水濃縮倍率較低,改造前其控制數(shù)值為4.0 ,循環(huán)水耗水量為 1146m 3 /h ,循環(huán)水排污量為 256m 3 /h ,均比較大。
( 2 )輸煤、除渣系統(tǒng)耗水量異常。 由于采用濕除渣系統(tǒng),且沒有設(shè)置渣水冷卻熱交換系統(tǒng),造成冷卻水補(bǔ)水量和排水量非常大。 同時(shí)由于全廠含煤廢水處理系統(tǒng)流程簡單、衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)老化,造成含煤廢水無法回收利用。
( 3 )化學(xué)除鹽水系統(tǒng)廢水未實(shí)現(xiàn)分質(zhì)回收。除鹽水系統(tǒng)中各類廢水、 凝結(jié)水精處理廢水及鍋爐排污的除鹽水改造之前均混合排放,未實(shí)現(xiàn)回用。
( 4 )生活污水未實(shí)現(xiàn)回用,僅收集后排放,造成一定水資源浪費(fèi)。
2 節(jié)水及廢水綜合利用改造項(xiàng)目的實(shí)施
2.1 節(jié)水及廢水綜合利用改造原則的確定
全廠水平衡是節(jié)水和廢水綜合利用改造的基礎(chǔ),針對水平衡反映出的問題,該電廠全廠節(jié)水及廢水綜合利用原則確定為:提高循環(huán)水濃縮倍率,改造煤水 / 除渣設(shè)施,減少系統(tǒng)水耗,對工業(yè)廢水分類回收、分質(zhì)處理,實(shí)現(xiàn)階梯用水,實(shí)現(xiàn)全廠廢水達(dá)標(biāo)排放,較終實(shí)現(xiàn)廢水零排放。
2.2 提高循環(huán)水濃縮倍率
2.2.1 濃縮倍率的確定
影響濃縮倍率的主要因素為循環(huán)水中碳酸鹽堿度、硬度、懸浮物、 Cl - 含量和凝汽器材質(zhì)等。 濃縮后的循環(huán)水中各離子含量應(yīng)遵循的規(guī)定數(shù)值 〔 2 〕 見表 1 。
20190926104006.jpg
由于該電廠凝汽器管材采用 S31603 不銹鋼,能耐 1 000 mg/L 的 Cl - ,故根據(jù)原水水質(zhì)并結(jié)合表 1 數(shù)值,理論上該電廠循環(huán)水濃縮倍率可以達(dá)到 8~10 。同時(shí)該電廠委托西安熱工院對水源水質(zhì)濃縮倍率的提高進(jìn)行了緩釋、 阻垢試驗(yàn)和凝汽器管材耐腐蝕試驗(yàn),結(jié)果表明,不同藥劑條件下濃縮倍率均可達(dá)到 9.5 以上,但考慮加藥成本和實(shí)際應(yīng)用情況,應(yīng)用系數(shù)取 0.8 ,確定循環(huán)水濃縮倍率取值應(yīng)不高于 7.6 。經(jīng)過二次水平衡后, 改造后本工程濃縮倍率較終確定為 7.26 , 高濃縮倍率運(yùn)行后, Cl - <425 mg/L ,SO 4 2- <725 mg/L ,完全可以作為下游脫硫、輸煤、除渣系統(tǒng)的工藝用水消耗,不需外排廢水。
2.2.2 新建原水預(yù)處理系統(tǒng)
根據(jù)該電廠水質(zhì)分析可知其鈣鎂硬度、 碳酸鹽堿度均較高,且未經(jīng)任何處理直接補(bǔ)到冷卻塔,限制了循環(huán)水濃縮倍率的提高,為實(shí)現(xiàn)高濃縮倍率運(yùn)行,需將原水堿度控制在 50 mg/L ( CaCO 3 計(jì))以內(nèi),故新建 1 套原水預(yù)處理系統(tǒng),用于去除硬度和堿度。循環(huán)水補(bǔ)水除硬度、 堿度等致垢性離子的技術(shù)有石灰處理技術(shù)和離子交換技術(shù)等。 相對于離子交換技術(shù),由于石灰處理技術(shù)不僅去除硬度、堿度,同時(shí)可以去除懸浮物和有機(jī)物等雜質(zhì), 減少化學(xué)藥劑的消耗成本,且能實(shí)現(xiàn)自用水回用,不進(jìn)一步產(chǎn)生額外廢水 〔 3 〕 ,本工程原水預(yù)處理系統(tǒng)采用“石灰軟化 -過濾器”工藝,出水作為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、化學(xué)水處理系統(tǒng)的補(bǔ)水及工業(yè)水, 工藝流程: 補(bǔ)充水 → 原水池 → 原水泵 → 石灰軟化反應(yīng)池 → 澄清水池 → 提升水泵 → 孔隙調(diào)節(jié)型纖維過濾器 → 清水池 → 清水泵 → 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、化學(xué)水處理系統(tǒng)的補(bǔ)水及工業(yè)水。結(jié)合全廠水平衡,并考慮一定裕量,原水預(yù)處理系統(tǒng)出力按 2×650 m 3 /h 考慮。
系統(tǒng)出水水質(zhì)為暫時(shí)硬度 <50 mg/L ( CaCO 3 計(jì)),pH 為 6.8~8.5 ,懸浮物 <2 mg/L 。由于原水預(yù)處理系統(tǒng)排泥主要物質(zhì)為 CaCO 3沉淀,相對于脫硫所需的石灰石總量,其占比很小,對脫硫效率和石膏品質(zhì)影響很小, 并且在多個(gè)電廠已經(jīng)成功運(yùn)行,故原水預(yù)處理排泥直接用于脫硫劑,輸送至脫硫系統(tǒng)回用, 一方面減少了脫硫系統(tǒng)石灰石的耗量; 另一方面取消了原水預(yù)處理污泥處理設(shè)施 〔 4 〕 ,節(jié)約投資達(dá) 300 萬元。
2.2.3 循環(huán)水旁流處理
根據(jù)總體改造方案,為保證循環(huán)水清潔度,維持高濃縮倍率運(yùn)行, 循環(huán)水懸浮物應(yīng)控制在 100 mg/L由于該電廠凝汽器管材采用 S31603 不銹鋼,能耐 1 000 mg/L 的 Cl - ,故根據(jù)原水水質(zhì)并結(jié)合表 1 數(shù)值,理論上該電廠循環(huán)水濃縮倍率可以達(dá)到 8~10 。同時(shí)該電廠委托西安熱工院對水源水質(zhì)濃縮倍率的提高進(jìn)行了緩釋、 阻垢試驗(yàn)和凝汽器管材耐腐蝕試驗(yàn),結(jié)果表明,不同藥劑條件下濃縮倍率均可達(dá)到 9.5 以上,但考慮加藥成本和實(shí)際應(yīng)用情況,應(yīng)用系數(shù)取 0.8 ,確定循環(huán)水濃縮倍率取值應(yīng)不高于 7.6 。經(jīng)過二次水平衡后, 改造后本工程濃縮倍率較終確定為 7.26 , 高濃縮倍率運(yùn)行后, Cl - <425 mg/L ,SO 4 2- <725 mg/L ,完全可以作為下游脫硫、輸煤、除渣系統(tǒng)的工藝用水消耗,不需外排廢水。
2.2.2 新建原水預(yù)處理系統(tǒng)
根據(jù)該電廠水質(zhì)分析可知其鈣鎂硬度、 碳酸鹽堿度均較高,且未經(jīng)任何處理直接補(bǔ)到冷卻塔,限制了循環(huán)水濃縮倍率的提高,為實(shí)現(xiàn)高濃縮倍率運(yùn)行,需將原水堿度控制在 50 mg/L ( CaCO 3 計(jì))以內(nèi),故新建 1 套原水預(yù)處理系統(tǒng),用于去除硬度和堿度。循環(huán)水補(bǔ)水除硬度、 堿度等致垢性離子的技術(shù)有石灰處理技術(shù)和離子交換技術(shù)等。 相對于離子交換技術(shù),由于石灰處理技術(shù)不僅去除硬度、堿度,同時(shí)可以去除懸浮物和有機(jī)物等雜質(zhì), 減少化學(xué)藥劑的消耗成本,且能實(shí)現(xiàn)自用水回用,不進(jìn)一步產(chǎn)生額外廢水 〔 3 〕 ,本工程原水預(yù)處理系統(tǒng)采用“石灰軟化 -過濾器”工藝,出水作為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、化學(xué)水處理系統(tǒng)的補(bǔ)水及工業(yè)水, 工藝流程: 補(bǔ)充水 → 原水池 → 原水泵 → 石灰軟化反應(yīng)池 → 澄清水池 → 提升水泵 → 孔隙調(diào)節(jié)型纖維過濾器 → 清水池 → 清水泵 → 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、化學(xué)水處理系統(tǒng)的補(bǔ)水及工業(yè)水。結(jié)合全廠水平衡,并考慮一定裕量,原水預(yù)處理系統(tǒng)出力按 2×650 m 3 /h 考慮。系統(tǒng)出水水質(zhì)為暫時(shí)硬度 <50 mg/L ( CaCO 3 計(jì)),pH 為 6.8~8.5 ,懸浮物 <2 mg/L 。由于原水預(yù)處理系統(tǒng)排泥主要物質(zhì)為 CaCO 3沉淀,相對于脫硫所需的石灰石總量,其占比很小,對脫硫效率和石膏品質(zhì)影響很小, 并且在多個(gè)電廠已經(jīng)成功運(yùn)行,故原水預(yù)處理排泥直接用于脫硫劑,輸送至脫硫系統(tǒng)回用, 一方面減少了脫硫系統(tǒng)石灰石的耗量; 另一方面取消了原水預(yù)處理污泥處理設(shè)施 〔 4 〕 ,節(jié)約投資達(dá) 300 萬元。
2.2.3 循環(huán)水旁流處理
根據(jù)總體改造方案,為保證循環(huán)水清潔度,維持高濃縮倍率運(yùn)行, 循環(huán)水懸浮物應(yīng)控制在 100 mg/L之內(nèi),需建設(shè)旁流過濾系統(tǒng),旁流處理量按照循環(huán)量的 1.5% 考慮 〔 2 〕 ,設(shè)置 1 200 m 3 /h 的旁流處理設(shè)施。 旁流處理管道從冷卻塔原有循環(huán)水管道接出, 循環(huán)水經(jīng)提升泵通過過濾器( 4×400 m 3 /h , 3 運(yùn) 1 備)去除懸浮物及微小雜質(zhì),出水再返回到循環(huán)水系統(tǒng)。過濾器反洗系統(tǒng)與原水預(yù)處理設(shè)施共用。 設(shè)置 1 套過濾器反洗排水回收及轉(zhuǎn)移系統(tǒng), 包含回收水池、 回收水泵,與原水預(yù)處理系統(tǒng)共用。反洗排水回收至原水預(yù)處理系統(tǒng)原水池, 從而達(dá)到節(jié)約廢水排放和減少取水的目的。
2.3 含煤廢水、除渣系統(tǒng)改造
( 1 )含煤廢水系統(tǒng)改造。經(jīng)過梳理老廠煤水系統(tǒng)現(xiàn)狀,重新核算含煤雨水容量,對二、三期煤場煤水收集系統(tǒng)進(jìn)行完善,設(shè)置煤場雨水收集池,對二期和三期煤場煤水沉淀池進(jìn)行改造, 并新建煤水深度處理設(shè)施,處理工藝選擇預(yù)沉池 + 電絮凝,處理水量為30 m 3 /h ,確保不再取用消防用水,實(shí)現(xiàn)煤水系統(tǒng)閉路循環(huán),達(dá)到輸煤系統(tǒng)廢水零排放。
( 2 )渣系統(tǒng)零溢流改造。該電廠改造前濕式除渣系統(tǒng)沒有設(shè)置渣水冷卻熱交換系統(tǒng), 需補(bǔ)充大量冷卻水,降低渣水溫度,滿足爐底密封水要求,造成渣溢流水量大,不能滿足排放要求。 本次改造,將渣水循環(huán)系統(tǒng)改造升級為零溢流槽體內(nèi)閉式冷卻循環(huán)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)渣系統(tǒng)零溢流。零溢流槽體內(nèi)閉式冷卻系統(tǒng)布置于撈渣機(jī)及渣水系統(tǒng)內(nèi)。 渣井固定補(bǔ)水系統(tǒng)加設(shè)流量計(jì)和截止閥, 以控制渣井進(jìn)水量, 采用 PLC實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制。為防止灰渣對換熱器的沖擊,每套換熱器均設(shè)置防護(hù)罩。
2.4 工業(yè)廢水
工業(yè)廢水主要為鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)排水,包括過濾器反洗水、反滲透濃水、再生廢水和化學(xué)取樣及鍋爐排污排水, 此部分廢水原設(shè)計(jì)為統(tǒng)一收集后排放,造成水資源浪費(fèi)。 通過改造,將以上各類廢水進(jìn)行分類收集、分質(zhì)回用,全部實(shí)現(xiàn)綜合利用。
( 1 )過濾單元反洗水的回收利用。此部分廢水主要為鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)超濾和過濾器反洗排水,除懸浮物高外,離子含鹽量與原水水質(zhì)無差別,經(jīng)過收集后,返回至原水預(yù)處理系統(tǒng)。
( 2 )反滲透濃水。此部分廢水懸浮物和有機(jī)物含量很低,含鹽量較高,根據(jù)原水水質(zhì),反滲透濃水中Cl - <250 mg/L , SO 4 2- <400 mg/L , 滿足脫硫工藝水要求,故收集后用于脫硫工藝水。
( 3 )再生廢水。再生廢水主要為鍋爐補(bǔ)給水和凝結(jié)水精處理系統(tǒng)酸堿再生廢水。 再生廢水的排放是分段進(jìn)行的,樹脂輸送、清洗、分離、混合步序以及陰 / 陽樹脂正洗后期步序時(shí),其排水為低鹽廢水;陰 /陽樹脂進(jìn)酸 / 堿、 置換以及陰 / 陽樹脂前期正洗步序時(shí),其排水為高鹽廢水;低含鹽部分預(yù)計(jì)占再生廢水總量的 60%~70% 左右,因此有必要進(jìn)行回收。為達(dá)到分段收集再生廢水的目的, 在各再生廢水排水母管上設(shè)置在線電導(dǎo)率衛(wèi)生型渦輪流量計(jì), 并將排水母管通過三通分為兩路:一路用于收集低含鹽廢水;一路用于收集高含鹽廢水。低鹽廢水作為全廠原水補(bǔ)入原水預(yù)處理系統(tǒng),高鹽廢水與脫硫廢水排至灰場噴淋。
( 4 )化學(xué)取樣及鍋爐排污水。 機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),化學(xué)取樣及鍋爐排污水水質(zhì)雖比除鹽水水質(zhì)差,但遠(yuǎn)好于水源水質(zhì),若此部分廢水均外排,將造成較大浪費(fèi),本改造工程將此部分廢水收集,作為原水補(bǔ)充水。
2.5 生活污水
該廠雖有生活污水處理裝置, 但由于工藝落后及衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)老化,產(chǎn)水不達(dá)標(biāo),本階段對生活污水進(jìn)行改造,采用集中式生活污水處理裝置,產(chǎn)品水用作循環(huán)水補(bǔ)充水。
2.6 末端高鹽廢水
本工程末端高鹽廢水主要為脫硫廢水和再生高鹽廢水,由于脫硫工藝水采用高濃縮后的循環(huán)水,為保證脫硫效果, 脫硫廢水量增加 2m 3 /h 達(dá)到 15 m 3 /h ,考慮到 2 m 3 /h 的再生高鹽廢水,本工程末端高鹽廢水量共計(jì)為 17 m 3 /h 。 由于其含鹽質(zhì)量濃度達(dá)到 40 000mg/L 以上,廠內(nèi)無法回用;經(jīng)過脫硫廢水處理站對懸浮物、重金屬、 F - 及 COD 等污染物去除后,本階段用作灰場防塵噴淋, 同時(shí)預(yù)留膜濃縮 + 結(jié)晶蒸發(fā)工藝場地,遠(yuǎn)期實(shí)現(xiàn)廢水零排放。
3 改造后全廠水平衡
經(jīng)過節(jié)水及廢水綜合利用改造后水平衡見圖
2 。
由圖 2 可知,相比于改造前,全廠取水節(jié)約 288m 3 /h ,排水減少 223 m 3 /h ,除 17 m 3 /h 高鹽廢水外,全部廢水實(shí)現(xiàn)了回用, 同時(shí)為下一階段廢水零排放的實(shí)施創(chuàng)造了良好的條件。 改造后各系統(tǒng)節(jié)水情況見表 3 。
20190926104033.jpg
4 結(jié)論
發(fā)電廠節(jié)水及廢水利用是一項(xiàng)綜合工程, 重點(diǎn)在于水平衡的優(yōu)化, 通過控制好循環(huán)水濃縮倍率和廢水階梯利用、分類處理、分質(zhì)回用,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)水及廢水綜合利用。 改造后的該電廠可實(shí)現(xiàn)全年節(jié)水約 153 萬 m 3 , 減少廢水排放 112 萬 m 3 , 水價(jià)為 2.7元 /m 3 ,節(jié)省取水費(fèi)用約 413 萬元,實(shí)現(xiàn)了一定的社會和經(jīng)濟(jì)效益。

江蘇美安特自動化儀表有限公司

手機(jī):18936757575 蔣經(jīng)理(微信同號)
手機(jī):13915157170 潘經(jīng)理(微信同號)
手機(jī):18052362775 顧經(jīng)理(微信同號)
江浙滬代理:13151342466 韋經(jīng)理(微信同號) 
技術(shù):13151342466 張經(jīng)理(微信同號)
電話:86-0517-86951208
電話:0517-86997027
電話:0517-86856332
傳真:86-0517-86997010
地址:江蘇省淮安市金湖縣神華大道

制作版權(quán)所有 江蘇美安特自動化儀表有限公司 廠址:江蘇省金湖工業(yè)園區(qū)神華大道238號

蘇美安特自動化儀表需要公司是一家專業(yè)從事儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。在磁翻板液位計(jì),浮球液位計(jì),浮球液位計(jì),以及壓力表方面有:耐震壓力表,磁浮子液位計(jì),雷達(dá)液位計(jì)研發(fā)方面,有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

備案號:蘇ICP備08002216號-2 技術(shù)支持 家家云科技