探索真空循環(huán)水系統(tǒng)水消耗及改造
發(fā)布時間:2019-06-12 發(fā)布作者:
摘 要: 基于“以精益思想為引導,在消除浪費、持續(xù)改善上,深挖潛、下真功”的企業(yè)經(jīng)營理念,將精益生產(chǎn)的理念運用到各個環(huán)節(jié),以降低綜合能耗為目標,深入挖掘節(jié)能潛力。本文就真空循環(huán)水系統(tǒng)水消耗的問題進行探索和簡要分析。
一、真空泵系統(tǒng)工作原理
我廠現(xiàn)有真空泵四臺,均為水環(huán)式真空泵,在工作過程中,必須不斷地給泵供水,起到冷卻、密封的作用,為了降低循環(huán)水溫度,真空系統(tǒng)中還安裝有冷卻塔。
真空泵工作原理: 水環(huán)式真空泵屬于容積式泵,是利用容積大小的改變達到吸排氣目的。水環(huán)式真空泵的葉輪偏心的安裝在泵體內(nèi),當葉輪旋轉(zhuǎn)時。水受離心力的作用而在泵體內(nèi)壁上形成一旋轉(zhuǎn)水環(huán),水環(huán)上部與輪轂相切,旋轉(zhuǎn),在前半轉(zhuǎn)的過程中,水環(huán)內(nèi)表面逐漸與輪轂脫離,因此葉輪葉片間形成的空間逐漸擴大,空間氣體壓力降低,氣體被吸入空間,在后半轉(zhuǎn)的過程中,水環(huán)內(nèi)表面逐漸與輪轂靠近,葉片間空間逐漸縮小,空氣壓力升高,高于排氣口壓力時,氣體被排除,至此葉輪每旋轉(zhuǎn)一周,葉片間的空間改變一次,許多空間不停地工作,泵就連續(xù)不斷地抽吸氣體。由于在工作過程中,做功產(chǎn)生熱量,會使工作水環(huán)發(fā)熱,同時部分水和空氣一起被排出,因此在工作過程中必須不斷地給泵供水,以冷卻和補充泵內(nèi)消耗的水,滿足工作要求。
二、真空循環(huán)水系統(tǒng)水消耗高的原因分析
( 一) 提前供應負壓時間長
負壓提前供應在 30 分鐘左右,確實存在提前供應負壓時間過長的情況。
( 二) 作業(yè)指導書不詳細
我們對真空泵操作規(guī)程、真空泵保養(yǎng)規(guī)程兩部分進行詳細的分析,發(fā)現(xiàn): 在真空泵開啟規(guī)程中沒有規(guī)定真空壓力達到多少壓力時,開啟閥門,同時在真空泵并網(wǎng)操作中這一點也不明確。我們通過咨詢真空泵廠家技術人員了解到: 管網(wǎng)真空度大于單機壓力較多時,會造成真空泵內(nèi)循環(huán)水倒吸入管網(wǎng)中,造成真空度波動較大。我們調(diào)查了四個運行班人員操作真空泵的情況,( 1) 進氣閥門、與進水閥門開啟順序有差異; ( 2) 進水閥門的開啟量有差異。
( 三) 盤根處漏水是否及時維修
填料密封出水有兩個作用: ( 1) 對填料起到冷卻和潤滑的作用; ( 2) 形成水封,進一步起到密封的作用。如果填料密封不出水,填料的磨損會很快,而且會增加真空泵運行負載,因此,一般要求填料密封出水呈滴漏狀態(tài),即出水不能太大,填料密封處漏水太大水消耗就會明顯增高。
( 四) 進水回水不匹配管網(wǎng)排水損耗大
在真空泵運行過程中,進水量大于回水量,會造成真空泵內(nèi)水環(huán)變厚,容易使部分循環(huán)水倒吸入進氣管網(wǎng)中,使負壓波動較大。真空泵進水量大于回水量,真空泵運行中會造成進氣管網(wǎng)進水,負壓供應波動加大。因此,進水回水不匹配管網(wǎng)排水損耗大是循環(huán)水系統(tǒng)水消耗大的主要原因之一。
三、真空循環(huán)水系統(tǒng)水消耗高的處理措施分析
( 一) 完善作業(yè)指導書
1.真空泵保養(yǎng)規(guī)程中存在的問題
“每白班操作工對真空泵、干燥機、空壓機水箱進行排污”。沒有規(guī)定排污多長時間,因此,各運行班排污量不等。
2.分析、修改真空泵保養(yǎng)規(guī)程
為了確定水箱排污多長時間,循環(huán)水清潔,確定每班排污時間為 2 分鐘。另外,同時還要根據(jù)排水是否清潔來延長或縮短排污時間。
( 二) 完善真空泵操作規(guī)程中存在的問題
1.真空泵操作規(guī)程中存在的問題
( 1) 在作業(yè)指導書中,對打開進水閥和打開進氣閥的先后順序不明確,存在各班操作工在操作順序上有差異。
( 2) 在作業(yè)指導書中,對進水閥門的開啟量及調(diào)整沒有規(guī)定。
( 3) 在作業(yè)指導書中,沒有規(guī)定真空泵并網(wǎng)壓力。
2.分析、修改真空泵操作規(guī)程
( 1) 根據(jù)我廠真空泵系統(tǒng)循環(huán)水是由泵加壓后直接輸入真
空泵腔體內(nèi),按照常規(guī)真空泵系統(tǒng)先開啟進水閥門,后開啟進氣閥門操作,會造成真空泵腔體內(nèi)水位高與汽水分離器,循環(huán)水回流到真空管網(wǎng)中,造成真空壓力波動大,水消耗大,因此,對作業(yè)指導書做了如下修改:
A.先開啟進氣閥門,再開啟進水閥門;
B.初步開啟進水閥門量不超過 1 /3,根據(jù)真空泵泵體溫度,慢慢加大進水量,確保在滿足真空泵正常運行下,較小進水量。
( 2) 為了避免真空泵腔體與管網(wǎng)壓差大并網(wǎng),造成循環(huán)水進入管網(wǎng)把開啟給水閥門和開啟進氣閥門順序顛倒。
( 3) 開啟操作中: 單機臺真空度達到-0.06MPa 后,開啟進氣閥門。
( 4) 在并網(wǎng)操作中: 并入的真空泵壓力大于管網(wǎng)壓力后,開啟進氣閥門。
( 三) 匹配進水量和回水量
1.回水管道管徑的選擇、改造
真空泵循環(huán)水進出口管徑選擇依據(jù): 為了保障真空泵循環(huán)水流量,循環(huán)水進水管徑不變。根據(jù)《管道管徑設計規(guī)范》及真空泵回水靠自重回流的特點,選擇每臺真空泵回水管徑為DN80,回水總管徑為 DN100。
2.降低回水管道阻力
自 2007 年,4 臺 SK-30 水環(huán)真空泵逐漸被 2EB-252 代替后,原管網(wǎng)中的汽水分離器已不起作用,改造時為了現(xiàn)場美觀,沒有在原回水管網(wǎng)中去除汽水分離器,汽水分離器的壓降在0. 002MPa 左右,為了降低回水阻力,由車間維修工利用 8 月廠休時間分別對 3 臺真空泵回水進行了改造。
通過對真空系統(tǒng)進行改造及作業(yè)指導書的完善,有效解決了真空管網(wǎng)進水問題,保障了負壓的穩(wěn)定供應。此外,對經(jīng)過實踐證實的有效措施進行總結,將修改和完善后的真空泵保養(yǎng)規(guī)程、操作規(guī)程納入《真空泵作業(yè)指導書》Q/HBZY-BS /BY 211052-2015,形成標準化。日后要繼續(xù)遵循科學的 PDCA 循環(huán)過程,不斷解決工作中的問題。