淺析 LNG 加氣站損耗因素與控制措施
發(fā)布時(shí)間:2019-06-04 發(fā)布作者:
摘 要:LNG 是一種以液態(tài)形式存在的商品,但是在 LNG 加氣站內(nèi)又存在氣液混合的狀態(tài),它的流動(dòng)性、易揮發(fā)性決定了它的運(yùn)輸、收發(fā)、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)不可避免的出現(xiàn)損耗,損耗在 LNG 質(zhì)量管理中是一個(gè)困擾公司老大難的一個(gè)問題,牽動(dòng)的部門多、涉及的環(huán)節(jié)多、人員多。因此本文針對(duì) LNG 庫存和銷售過程中的損耗原因的原發(fā)環(huán)節(jié)、運(yùn)輸環(huán)節(jié),采用全面質(zhì)量管理中五個(gè)影響產(chǎn)品質(zhì)量的“人機(jī)料法環(huán)”來進(jìn)行分析,分析了人為因素、設(shè)備因素、LNG來源、操作方法、環(huán)境溫度等各種因素結(jié)合公司已投運(yùn) LNG 加氣站損耗情況進(jìn)行分析,并且從管理結(jié)合實(shí)際操作,多次修改了充裝操作規(guī)程,反復(fù)進(jìn)行試驗(yàn),較后通過統(tǒng)計(jì)實(shí)施前后的數(shù)據(jù),提出了在目前條件下四點(diǎn)經(jīng)濟(jì)有效的的具體措施:1、完善機(jī)制,全方位監(jiān)控 LNG 庫存;2、選擇較好的 LNG 來源;3、加強(qiáng)運(yùn)輸環(huán)節(jié)管理,從源頭上杜絕損耗;4、加強(qiáng)精細(xì)化操作管理,全力降低 LNG 損耗。這些措施及對(duì)策,將為 LNG 運(yùn)營(yíng)行業(yè)提供一些經(jīng)驗(yàn)。
LNG 是液化天然氣的簡(jiǎn)稱,是一種清潔、高效、方便、安全的能源,具有氣質(zhì)潔凈,能量密度大,熱值高、污染少、儲(chǔ)運(yùn)方便,可以大大節(jié)約儲(chǔ)運(yùn)空間和成本等特點(diǎn),在提供相同熱值情況下,使用 LNG 可減少近 30%~45%的成本支出。在安全性方面,LNG 具有無色、無味、無毒、無腐蝕性等特點(diǎn),密度也比空氣輕,發(fā)生泄漏事故時(shí)會(huì)很快自然氣化,不會(huì)對(duì)水體產(chǎn)生污染,是未來作為石油替代能源的較理想的燃料。采用 LNG 作為燃料不僅能滿足動(dòng)力需求,而且碳、硫、煙塵、油廢水排量大大減少。LNG 加氣站的投運(yùn)是 LNG 市場(chǎng)化重要一環(huán),對(duì)環(huán)保事業(yè)和節(jié)能減排做出了貢獻(xiàn),但是LNG 加氣站實(shí)際運(yùn)營(yíng)中的損耗帶來的經(jīng)濟(jì)損失是不可估量的,為了保障 LNG 市場(chǎng)化發(fā)揮環(huán)保的同時(shí),我們又要追求它的經(jīng)濟(jì)性,因此對(duì)LNG加氣站損耗情況進(jìn)行研究對(duì)以后LNG加氣站運(yùn)營(yíng)是很意義的。
公司自 2011 年起開始全面推廣 LNG 新能源業(yè)務(wù),作為新興業(yè)務(wù)的踐行者,筆者所在公司自 2012 年 4 月開始,投入大量人力和物力,用時(shí)兩個(gè)月相繼完成了西永、龍頭寺、四公里、陳家坪等四個(gè) LNG 加氣站的建設(shè)工作,也是中國(guó)石油在渝正式運(yùn)營(yíng)的第一批 LNG 加氣站。損耗率的高低與站場(chǎng)運(yùn)營(yíng)效果、利潤(rùn)指標(biāo)的完成有著必然的聯(lián)系,而目前國(guó)內(nèi)同行業(yè)以及中石油內(nèi)部對(duì)此損耗指標(biāo)一直沒有一個(gè)明確的數(shù)字可供參考,大部分加氣站以控制在 5%以下的損耗率就認(rèn)為該加氣站的經(jīng)營(yíng)非常良好,但是對(duì)于一個(gè)致力于在 CNG 及管道氣已經(jīng)非常發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)行此項(xiàng)業(yè)務(wù)推廣應(yīng)用的公司來說,如何發(fā)揮 LNG 產(chǎn)品的利潤(rùn)較大化是我們此次進(jìn)行分析的出發(fā)點(diǎn)。
為了查找 LNG 損耗的真正原因并能加以改進(jìn),筆者對(duì)LNG 加氣站的損耗因素進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和深度的分析。
一、LNG 購(gòu)進(jìn)過程中的損耗原因分析
1.原發(fā)環(huán)節(jié)
由于公司自身沒有 LNG 液化工廠,因此根據(jù)銷售量的變化需要從一家甚至多家周邊 LNG 液化工廠進(jìn)行購(gòu)液,每家液化工程氣質(zhì)報(bào)告有不少差異,導(dǎo)致了氣化率也會(huì)出現(xiàn)不同,氣化率高的氣源產(chǎn)生的熱值高、LNG 汽車?yán)m(xù)航能力強(qiáng)、LNG儲(chǔ)罐存儲(chǔ)時(shí)間長(zhǎng),因此原材料不同(見表 1)也會(huì)產(chǎn)生賬面損耗。
注:以上氣化率數(shù)據(jù)收集整理與 2014 年 12 月。
從上表可以看出,根據(jù)賬戶處理的要求我們購(gòu)液都是根據(jù)廠家提供的氣質(zhì)報(bào)告進(jìn)行核算,但從實(shí)際操作來看,不少生產(chǎn)商的 LNG 液某些批次并未達(dá)到報(bào)告上提及的氣化率,這部分的損耗便成了有買方承擔(dān),因此需要選擇相對(duì)較好穩(wěn)定的氣源生產(chǎn)商。
2.運(yùn)輸環(huán)節(jié)
按照目前氣源運(yùn)距和運(yùn)輸合同,每車 LNG 的運(yùn)輸損耗在200kg 以內(nèi)的部分是由筆者公司承擔(dān)的,一車 20t 的液運(yùn)輸損耗理論應(yīng)該上應(yīng)該控制在 1%以內(nèi);同時(shí)由于目前 4 個(gè)站均沒有地磅、西永站無卸車流量計(jì)的原因超出 200kg 以外部分的損失扔有購(gòu)買方承擔(dān)。這對(duì)卸車次數(shù)較多的站場(chǎng)來說,
每個(gè)月的固定損耗也是一比不可小覷的數(shù)據(jù)。LNG 的損耗關(guān)乎到各方的利益,有的廠家為了減少利益損失,有意提高LNG 的密度,為的是將自身的利益損耗轉(zhuǎn)嫁給收貨方。 承運(yùn)方經(jīng)常會(huì)在槽車中設(shè)置一些夾層, 或者對(duì)槽車的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,利用這種手段,可以讓加氣站在卸車之后,在槽車內(nèi)仍舊存有余液,有的承運(yùn)方還對(duì)容積表進(jìn)行改造,致使其不能準(zhǔn)確地顯示數(shù)值。
二、LNG 庫存和銷售過程中的損耗原因分析
這里需要采用全面質(zhì)量管理中五個(gè)影響產(chǎn)品質(zhì)量的“人機(jī)料法環(huán)”來進(jìn)行分析,人,指制造產(chǎn)品的人員;機(jī),制造產(chǎn)品所用的設(shè)備;料,指制造產(chǎn)品所使用的原材料;法,指制造產(chǎn)品所使用的方法;環(huán),指產(chǎn)品制造過程中所處的環(huán)境。根據(jù) LNG 加氣站特點(diǎn),如圖 1 所示。
1.人為因素
接卸人員工作責(zé)任心強(qiáng)弱,工作水平高低在一定程度上也是影響 LNG 損耗大小的因素。員工如果不懂計(jì)量操作,或完成計(jì)量操作質(zhì)量不高,都會(huì)造成驗(yàn)收數(shù)量和罐存數(shù)量的不精確,第一手資料的不正確,就會(huì)給站場(chǎng)日常管理工作帶來被動(dòng)。而接卸人員能否嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè),如接頭是否接好?卸車時(shí)是否發(fā)生滲漏?卸車后是否再無余液?以及加氣時(shí)接口松動(dòng)或者誤操作進(jìn)行空槍加氣操作等等,以上這些影響損耗量的原因都是員工工作責(zé)任心強(qiáng)弱的具體體現(xiàn)。因此,努力提高員工技術(shù)水平,增強(qiáng)員工責(zé)任心,認(rèn)真進(jìn)行操作,也是降低損耗的有效措施。
2.設(shè)備因素
(1)設(shè)備影響
因部分易損件損壞以及設(shè)備故障出現(xiàn)的損耗,例如法蘭接縫不嚴(yán)、密封墊圈老化等缺陷都能增加損耗量。解決該類問題的辦法仍然是加大巡檢力度、及時(shí)更換易損件、進(jìn)行檢維修,保證設(shè)備正常穩(wěn)定運(yùn)行方可避免。此類跑、冒、滴、漏的損耗據(jù)我們測(cè)算月度損耗應(yīng)在萬分之一以下,在銷售量大的站基本可以忽略不計(jì)。
(2)計(jì)量誤差
雖然加氣以及卸車都有流量計(jì)進(jìn)行計(jì)量,但是根據(jù)無論是卸車、加氣使用的質(zhì)量流量計(jì)還是 BOG 回收裝置使用的渦輪流量計(jì),國(guó)家規(guī)定的計(jì)量誤差范圍都是正負(fù)千分之三,對(duì)加氣站而言,我們無法要求流量計(jì)誤差為零,只能寄希望于誤差決不能出現(xiàn)負(fù)差,并且越接近正千分之三越好。
(3)儲(chǔ)罐容積表
四個(gè)站兩套設(shè)備的庫存計(jì)算方式不同,而我們的庫存量均是按照設(shè)備廠商儲(chǔ)罐容積表進(jìn)行的估算,容積換算與我方氣源密度不符也會(huì)造成計(jì)算誤差進(jìn)而造成站場(chǎng)損耗,該損耗應(yīng)該是可以通過測(cè)算是可控的。
四公里、陳家坪、龍頭寺三個(gè)站均為華氣厚普的設(shè)備,設(shè)備容積表是由北京圣達(dá)因提供按照 470kg/m3進(jìn)行測(cè)算,而我方目前氣源密度為 424.6 kg/m3(即氣化率為 1.472標(biāo)方/kg),我方的氣質(zhì)好、氣化率高、密度小,導(dǎo)致每次庫存量多計(jì)算了 9.66%,此誤差率相對(duì)固定我們可根據(jù)不同購(gòu)液?jiǎn)挝贿M(jìn)行測(cè)算,基本可以摸索出更為準(zhǔn)確的庫存量。 西永站的設(shè)備容積表只存在毫米水柱與容積的換算,相對(duì)來說誤差較小。但西永站液位計(jì)損壞,無法準(zhǔn)確估值也造成誤差,只能待液位計(jì)校準(zhǔn)后方可準(zhǔn)確計(jì)算。而站上目前人員庫存是通過購(gòu)進(jìn)液和銷售來預(yù)估的庫存,這里面的誤差應(yīng)該是大于 10%的。
3.LNG 來源
這個(gè)原因已經(jīng)在 LNG 購(gòu)進(jìn)過程中提交了就不再累述,此處只針對(duì)不同氣質(zhì)的 LNG 液體帶來的損耗率進(jìn)行了估算,溫度低、壓力低的 LNG 液體帶來的放散量會(huì)也會(huì)相對(duì)減少。
4.操作方法
(1)加氣流程
兩種情況:
加車時(shí),低溫泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的高壓氣體影響泵的正常運(yùn)轉(zhuǎn),部分站場(chǎng)甚至?xí)l(fā)出異響,需要把泵池上部的氣體及時(shí)排出,當(dāng)儲(chǔ)罐壓力在 0.5MPa 以上較為明顯。 當(dāng)車輛加注時(shí)間間隔超過 20min,低溫泵池中余下的LNG 氣化,在泵池內(nèi)產(chǎn)生高壓氣體,也必須打開泵池上氣相放空,不然會(huì)造成泵池及加氣機(jī)預(yù)冷無法完成。具體加氣流程操作氣體損耗量統(tǒng)計(jì)見表 2。
(2)卸車流程
1)為了卸車而放散降壓是卸車損耗的主要部分。
由于加氣站的日銷量較低,加氣站儲(chǔ)罐中儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng)LNG 的溫度和壓力都比較高,甚至與槽車“平壓”操作后還有高于槽車的壓力,由于 LNG 槽車安全閥起跳的壓力多設(shè)置在 0.75MPa,這時(shí)的槽車已經(jīng)沒有辦法再“增壓了”;如果儲(chǔ)罐壓力高于槽車壓力是沒有辦法卸車的,于是只有對(duì)加氣站儲(chǔ)罐放散降壓,使儲(chǔ)罐壓力低于槽車壓力一定數(shù)值才能正常卸車;損耗就在放散時(shí)產(chǎn)生了,這種放散有時(shí)需要持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間,高達(dá)數(shù)百 kg 的氣體被排放,也是一種不得已而為之的方法,但是操作得當(dāng)可以減少排放氣體。
2)如果不能一次性將計(jì)劃卸完的槽車“卸空”,也會(huì)造成損失,有幾種情況:
①?zèng)]有控制好“壓差”,導(dǎo)致槽車出液被從泵排出口進(jìn)入的儲(chǔ)罐氣體從泵室中反頂出來,低溫泵吸空失壓,卸液中斷;重新建立壓差必須再次放散或是對(duì)槽車增壓,都會(huì)增加損耗。
②由于卸車時(shí)槽車儲(chǔ)罐的“水平傾斜度”沒有調(diào)整好,就是出液管口不在較低點(diǎn),液體還沒有卸完就進(jìn)了氣體,導(dǎo)致低溫泵進(jìn)氣體失壓,而且氣體迅速進(jìn)入儲(chǔ)罐而使“壓差”喪失,已經(jīng)被增過一次壓的剩余液體溫度會(huì)大大升高,即使再調(diào)整車位卸出來的液體也是較熱的,對(duì)儲(chǔ)存周期沒有優(yōu)勢(shì);所以調(diào)整槽車儲(chǔ)罐的“水平傾斜度”對(duì)一次性卸盡液體是很重要的。
3)卸車分液
上述幾個(gè)站點(diǎn)中陳家坪站由于占地面積原因,就是使用的 30m3 的儲(chǔ)罐,導(dǎo)致每次卸車存在分液計(jì)量誤差,而且運(yùn)輸損耗那 200kg 是分液的幾個(gè)站平分還是按卸液權(quán)重比進(jìn)行核算;同時(shí)根據(jù)以往卸液經(jīng)驗(yàn),后分液站場(chǎng)并未全部根據(jù)卸車流量計(jì)進(jìn)行數(shù)據(jù)上報(bào),而是直接將出庫單減去上個(gè)站的卸車量全部計(jì)入本次卸車量的,運(yùn)輸誤差加上計(jì)量誤差全部累計(jì)在了較后分液的站場(chǎng),此類誤差應(yīng)該是大于 200kg/次的,也就是大于 1%的誤差率。
5.環(huán)境溫度
LNG 具有易揮發(fā)、易膨脹的特性,夏季時(shí)間長(zhǎng)且溫度較高的地區(qū),溫度越高、壓力越高,LNG 揮發(fā)性越強(qiáng),特別是在本來銷量較少的站場(chǎng),儲(chǔ)罐內(nèi)液體經(jīng)過時(shí)間較長(zhǎng)的憋壓,已經(jīng)形成了較大壓力,再注入液體,儲(chǔ)罐內(nèi)剩余液體會(huì)迅速翻滾、氣化進(jìn)行放散,重慶的環(huán)境溫度大大加快了氣化速度。
三、控制措施
在目前條件下,有的銷量較低的 LNG 加氣站為了卸車對(duì)儲(chǔ)罐氣體放散降壓,從技術(shù)操作角度來看是不得已的;但通過對(duì)操作條件和過程的有效控制,可以減少這種損耗。改善卸車條件可以有效減少不必要的損耗。另外對(duì)于上述銷量較低的站場(chǎng),想辦法盡量減少蒸發(fā)氣體的產(chǎn)生,是目前可用于損耗控制的有效途徑。因此根據(jù)上述分析,找出了 LNG 加氣站損耗產(chǎn)生的諸多因素,現(xiàn)針對(duì)上述因素制定以下應(yīng)對(duì)措施:
1.完善機(jī)制,全方位監(jiān)控 LNG 庫存
庫存管理水平高低以及所造成的 LNG 損耗大小,直接影響到 LNG 加氣站經(jīng)營(yíng)成果。站上設(shè)置兼職計(jì)量員,負(fù)責(zé)和接班實(shí)物保管共同計(jì)量交班庫存,交班交庫存,計(jì)量員獨(dú)立于班組之外,對(duì)出具的計(jì)量數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),任何人無權(quán)擅自改動(dòng)計(jì)量結(jié)果,攪拌班組憑計(jì)量結(jié)果如實(shí)填制表單。這樣,就從機(jī)制上堵塞了庫存管理的一些漏洞。
2.選擇較好的 LNG 來源
比如加氣流程的損耗均因?yàn)楸脙?nèi)氣體壓力增高造成的,這主要與氣體來源有關(guān),氣質(zhì)好的情況下本部分放空頻率會(huì)大幅降低。根據(jù)公司已經(jīng)使用氣源情況看,較好廠家的氣品(卸車進(jìn)罐壓力在 0.2MPa 以下的)的氣質(zhì)會(huì)使該部分放散減少約 5%。
3.加強(qiáng)運(yùn)輸環(huán)節(jié)管理,從源頭上杜絕損耗
較好的方式肯定是采取全程裝卸車前后過磅計(jì)量的方式,運(yùn)輸損失在可控范圍內(nèi);在此之前,每次準(zhǔn)確的卸車計(jì)量是目前較好的的辦法。 必須對(duì)收、發(fā)貨方的保量運(yùn)輸合同進(jìn)行規(guī)范,合同上應(yīng)明確規(guī)定運(yùn)輸超耗完全由承運(yùn)方單方面負(fù)責(zé),擇優(yōu)選用符合條件的承運(yùn)公司。加氣站的檢測(cè)器具都應(yīng)當(dāng)保證其有效性,并在有效期使用,一些不合格的計(jì)量器具絕對(duì)不能在計(jì)量交接工作中使用,運(yùn)輸單位的槽車都需要嚴(yán)格經(jīng)過省級(jí)計(jì)量中心的檢測(cè),將容積表的相關(guān)數(shù)據(jù)記錄在案,避免質(zhì)量低劣的容積表混入其中。
4.加強(qiáng)精細(xì)化操作管理,全力降低 LNG 損耗
無論在加氣過程還是卸車過程、乃至卸車分液過程,員工的責(zé)任心與操作技能才是此項(xiàng)管理的重點(diǎn)。
(1)如果槽車到站時(shí)是滿車,而且壓力較低,表明槽車中的液體溫度較低,要做好利用低溫新液為儲(chǔ)罐降壓(吸收一部分氣體)的準(zhǔn)備工作。
(2)如果槽車到站時(shí)是半車,而且壓力較高,表明槽車中的液體溫度較高;要做好利用增壓器為槽車增壓和繼續(xù)放散的準(zhǔn)備工作。
實(shí)踐證明,采取以上措施后,公司所屬四個(gè) LNG 加氣站的損耗有效降低。
四、結(jié)束語
本文通過對(duì) LNG 加氣站生產(chǎn)操作方面充裝損耗的分析,總結(jié)了造成充裝損耗大的因素,針對(duì)這些因素一一查找根源,如何進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,減少浪費(fèi)是每一個(gè) LNG 經(jīng)營(yíng)企業(yè)必須考慮的問題,能源的損耗問題必須有效控制。我公司為加強(qiáng)精細(xì)化管理,從管理結(jié)合實(shí)際操作,多次修改了充裝操作規(guī)程,反復(fù)進(jìn)行試驗(yàn)。較后通過統(tǒng)計(jì)實(shí)施前后的數(shù)據(jù),在LNG 的發(fā)貨、運(yùn)輸、收獲環(huán)節(jié)中下足功夫,各級(jí)部門上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)合作的共同努力下,較大限度地降低了 LNG 損耗。