板冷水泵切換引發(fā)潤(rùn)滑油壓波動(dòng)分析
發(fā)布時(shí)間:2019-04-26 發(fā)布作者:
摘 要:板式冷油器因占地小,結(jié)構(gòu)緊湊,換熱系數(shù)高等特點(diǎn)在電廠潤(rùn)滑油系統(tǒng)中的運(yùn)用越來(lái)越廣泛,如果冷卻水系統(tǒng)性能沒(méi)有得到足夠的重視,在冷卻水系統(tǒng)切泵的過(guò)程中,水側(cè)的壓力波動(dòng)通過(guò)板式冷油器傳遞給油側(cè),可能導(dǎo)致潤(rùn)滑油系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定,油壓波動(dòng),嚴(yán)重會(huì)引起聯(lián)啟輔助油泵,更有可能引起跳機(jī),故含有板式冷油器的潤(rùn)滑油系統(tǒng)應(yīng)特別注意相關(guān)聯(lián)的冷卻水系統(tǒng)性能,防止油壓劇烈波動(dòng)的發(fā)生,影響機(jī)組安全性。
故障現(xiàn)象
某電廠 1000MW 機(jī)組,潤(rùn)滑油系統(tǒng)采用主油泵、油渦輪的配置方案,在故障發(fā)生前,潤(rùn)滑油系統(tǒng)各測(cè)點(diǎn)壓力正常;切換板式冷油器水側(cè)水泵時(shí)按照規(guī)程先啟動(dòng)備用水泵,再關(guān)閉運(yùn)行水泵,但還是發(fā)生潤(rùn)滑油壓力波動(dòng)聯(lián)啟輔助油泵故障。該電廠配置的潤(rùn)滑油系統(tǒng)及設(shè)備均為成熟產(chǎn)品,在其它電廠運(yùn)行良好,從未發(fā)生過(guò)此故障。
2 潤(rùn)滑油系統(tǒng)簡(jiǎn)介
該電廠潤(rùn)滑油系統(tǒng)主要由主油泵(MOP)、油渦輪(BOP)、集裝油箱、事故油泵(EOP)、啟動(dòng)油泵(MSP)、輔助油泵(TOP)、冷油器、切換閥、止逆閥、套裝油管路、油位指示器等設(shè)備構(gòu)成,見(jiàn)圖 1;主油泵為單級(jí)雙吸離心式油泵,安裝于前軸承箱內(nèi),直接與汽輪機(jī)主軸聯(lián)接,由汽機(jī)轉(zhuǎn)子直接驅(qū)動(dòng)。它為油渦輪提供動(dòng)力油;油渦輪以主油泵出口油為動(dòng)力油驅(qū)動(dòng)升壓泵向主油泵供油,動(dòng)力油做功壓力降低后向軸承等設(shè)備提供潤(rùn)滑油。調(diào)節(jié)油渦輪的節(jié)流閥、旁通閥和溢油閥,使主油泵吸油壓力在 0.1~0.15 MPa,保證軸承進(jìn)油管處的壓力在 0.14 MPa 以上;冷油器為板式換熱器。一臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用。它以閉式冷卻水作為冷卻介質(zhì),帶走因軸承磨擦產(chǎn)生的熱量,保證進(jìn)入軸承的油溫為 40~50℃。系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)中所有高壓油均由位于前軸承箱內(nèi)的主油泵提供。主油泵出來(lái)的高壓油作為油渦輪的動(dòng)力油源驅(qū)動(dòng)油渦輪升壓油泵從主油箱中吸油,為主油泵提供油源。主油泵高壓油通過(guò)油渦輪做功后向機(jī)組各軸承及盤車裝置、調(diào)節(jié)系統(tǒng)和氫密封系統(tǒng)供油,作潤(rùn)滑、冷卻、密封等用。在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),需根據(jù)潤(rùn)滑油母管油溫,調(diào)整冷油器的水量,控制軸承進(jìn)油溫度于規(guī)定值內(nèi)。
輔助油泵、事故油泵與潤(rùn)滑油母管壓力信號(hào)之間,設(shè)有聯(lián)鎖保護(hù)。汽機(jī)正常運(yùn)行時(shí),軸承進(jìn)油管的油壓力不低于 0.14Mpa。當(dāng)潤(rùn)滑油壓降至 0.115 Mpa 或主油泵出口油壓低于 1.205MPa時(shí),聯(lián)啟輔助油泵并報(bào)警,同時(shí)檢查系統(tǒng)油壓降低的原因。若輔助油泵啟動(dòng)后,油壓繼續(xù)下降,當(dāng)油壓繼續(xù)下降至 0.07Mpa 時(shí),聯(lián)啟事故油泵并打閘停機(jī)。
3 原因分析
調(diào)取工程師站故障發(fā)生時(shí)的潤(rùn)滑油壓力數(shù)據(jù):在故障發(fā)生前,主油泵出口油壓為 1.34MPa,潤(rùn)滑油母管壓力遠(yuǎn)傳測(cè)點(diǎn)位于油箱處,母管油壓為 0.32MPa,對(duì)應(yīng)的 1 號(hào)軸承處壓力為 0.26MPa;電廠在切換水泵時(shí),先啟動(dòng)備用水泵,再關(guān)閉運(yùn)行水泵,在此過(guò)程中,潤(rùn)滑油母管壓力瞬間發(fā)生大幅波動(dòng),主油泵出口壓力下降到 1.19MPa,此時(shí)潤(rùn)滑油母管壓力(油箱處的壓力變送器顯示值)較低也下降到 0.17MPa,計(jì)算得知對(duì)應(yīng)的 1 號(hào)軸承處壓力為 0.11 MPa,主油泵出口壓力低聯(lián)啟輔助油泵后,油壓逐步恢復(fù)正常。
3.1 初步分析
通過(guò)對(duì)系統(tǒng)分析得知可能存在以下情況:
a.潤(rùn)滑油聯(lián)鎖用壓力變送器誤測(cè)或壓力開(kāi)關(guān)誤動(dòng)作。經(jīng)過(guò)與電廠人員配合確認(rèn),儀表測(cè)量準(zhǔn)確,
b.冷油器在水側(cè)壓力降低時(shí),板片變形出現(xiàn)密封墊片密封不嚴(yán),潤(rùn)滑油大量泄漏到水側(cè),造成油壓下降。
c.冷油器板片強(qiáng)度不夠,加之板式冷油器板片數(shù)量多,加劇了壓力波動(dòng)。水側(cè)切泵時(shí),水側(cè)壓力瞬間下降時(shí),板片變形使得潤(rùn)滑油通道向水側(cè)通道擠壓,更多的潤(rùn)滑油填充在新增的空間內(nèi),造成冷油器入口油壓(油渦輪出口)急劇下降,此時(shí)油渦輪前后壓差增大,通過(guò)旁通閥的油量增加,通過(guò)油渦輪節(jié)流閥的動(dòng)力油量相對(duì)下降,油渦輪轉(zhuǎn)速降低,造成升壓泵壓力降低,進(jìn)而使主油泵出口壓力低于 1.205MPa,聯(lián)啟輔助油泵。但從現(xiàn)場(chǎng)情況的檢查,潤(rùn)滑油系統(tǒng)油壓測(cè)量?jī)x合格,沒(méi)有出現(xiàn)誤測(cè)的情況;發(fā)生故障時(shí),冷油器設(shè)備處沒(méi)有漏油和出現(xiàn)明顯變形,潤(rùn)滑油箱也未出現(xiàn)油位下降的現(xiàn)象,不存在漏油情況。排除原因 a、b;故障應(yīng)為原因 c 造成。
3.2 板式冷油器結(jié)構(gòu)強(qiáng)度
板式冷油器板片由薄鋼板沖壓形成(見(jiàn)圖 2),中間帶人字形溝槽,將板片,相鄰板片溝槽交叉的地方起支撐作用。為了提高板式冷油器的換熱系數(shù),板片厚度通常很薄,通常為 0.5mm。板式冷油器由一定數(shù)量的板片交錯(cuò)疊放,兩端用厚鋼板夾緊而成(見(jiàn)圖 3),隨著機(jī)組容量的提高,潤(rùn)滑油量也越大,板式冷油器尺寸和板片數(shù)量也增大,板片與板片間的貼合更加困難,容易發(fā)生板片局部沒(méi)有貼合,沒(méi)有形成有效支撐的情況,在運(yùn)行時(shí)壓力大的流體會(huì)擠壓板片,使板片變形。
所以換熱系數(shù)結(jié)構(gòu)決定了其存在先天的抗壓力變化能力不強(qiáng)的問(wèn)題,國(guó)家能源局板式換熱器標(biāo)準(zhǔn)(NB/T-47004-2009)中對(duì)冷油器關(guān)于壓力波動(dòng)有描述如下:
1:板式冷油器對(duì)冷、熱沖擊十分敏感,因此對(duì)任何流速的調(diào)整都應(yīng)緩慢進(jìn)行,以免對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生沖擊。
2:閥門關(guān)閉后,泵停止運(yùn)行。板式熱交換器對(duì)壓力沖擊很敏感,尤其關(guān)閉流體時(shí),要絕對(duì)平緩的進(jìn)行,防止產(chǎn)生壓力沖擊,也就是發(fā)生所說(shuō)的“水錘”現(xiàn)象。
故障發(fā)生后,同知名冷油器廠家的質(zhì)量工程師及技術(shù)人員一起做了冷油器抗壓力變化試驗(yàn),要求進(jìn)行雙側(cè)保壓然后一側(cè)泄壓觀測(cè)另一側(cè)壓力變化的試驗(yàn)。
試驗(yàn)板式冷油器技術(shù)特性:
換熱面積:210.79m3 板片數(shù)量:199冷卻水量:300t/h 潤(rùn)滑油量:216 m3/h
冷卻水溫:33℃ 進(jìn)出口油溫:65/45℃
試驗(yàn)過(guò)程:先將板式冷油器雙側(cè)壓力打至 0.5MPa 并保壓,然后將一側(cè)的壓力瞬間泄壓(<1 秒),觀測(cè)另一側(cè)的壓力變化。試驗(yàn)一共進(jìn)行了兩次,結(jié)果一致。在一側(cè)泄壓后,未泄壓的一側(cè)壓力瞬間降至 0.24MPa。故障電廠冷油器面積 871m3,板片數(shù)量:448 片,同試驗(yàn)冷油器相比,面積和板片數(shù)量大很多,壓力降更為明顯。
3.3 水側(cè)壓力波動(dòng)分析
電廠運(yùn)行人員確認(rèn),冷卻水切泵過(guò)程嚴(yán)格按照操作規(guī)程,先啟動(dòng)備用泵,再停運(yùn)行泵,但依然出現(xiàn)了水側(cè)壓力突變的情況,用通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看,冷卻水系統(tǒng)中的壓力調(diào)節(jié)閥沒(méi)有選用調(diào)節(jié)性能良好的直通式,而是采用了氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)閥,其調(diào)節(jié)性能不足可能導(dǎo)致的壓力的波動(dòng)。
通過(guò)在工程師站調(diào)取水側(cè)調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度數(shù)據(jù),可以看出在切泵過(guò)程中的 30 秒內(nèi),調(diào)閥門開(kāi)度從 30%到 50%之間反復(fù)跳動(dòng),從而使冷油器水側(cè)壓力產(chǎn)生急劇波動(dòng),影響冷油器油側(cè)壓力,較終造成聯(lián)啟輔助油泵的故障。油壓波動(dòng)為水壓波動(dòng)的聯(lián)鎖反應(yīng),水側(cè)壓力波動(dòng)為主因誘發(fā)了油側(cè)的壓力波動(dòng),對(duì)比其它電廠,其它電廠在潤(rùn)滑油水側(cè)設(shè)置的調(diào)節(jié)閥為直通式,調(diào)節(jié)性能良好,并沒(méi)有出現(xiàn)類似情況。
4 防范措施
在含有板式冷油器的潤(rùn)滑油系統(tǒng)中,水側(cè)壓力調(diào)節(jié)閥盡量選用調(diào)節(jié)性能較好的直通式調(diào)節(jié)閥,在水側(cè)切泵的時(shí)候嚴(yán)格按照 NB/T-47004-2009 中的要求緩慢調(diào)整;防止大幅度的壓力波動(dòng)。
潤(rùn)滑油壓力波動(dòng)由板式冷油器關(guān)聯(lián)冷卻水系統(tǒng)引起的比較少見(jiàn),板式冷油器冷卻水系統(tǒng)的性能容易被忽視;與潤(rùn)滑油系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)性能必須得到足夠的重視,才能減少潤(rùn)滑油系統(tǒng)故障的發(fā)生,保障汽輪機(jī)組的安全性。